DX19反擊式破碎機,反擊式破碎機原理,重錘反擊式破碎機
如果你想購買該產(chǎn)品,請給我打電話0371-67772626反擊式破碎機的每一個破碎環(huán)相當(dāng)于一臺工作的破碎機,故其可以代替多級串聯(lián)破碎機組工作。在反擊破的使用中,可根據(jù)物料的性質(zhì)、要求的破碎程度及狀態(tài)配置錘片。錘片的形狀和厚度對物料的破碎都有影響,特別是錘片的厚度,錘片越薄,錘片破碎曲率半徑就越小,因此減少了偏心打擊,對物料的破碎效果就好,反之則差。但錘片過薄,在遇到大塊物料時抗沖擊性和耐磨損性差,錘片容易扭曲變形和過度磨損。多環(huán)式破碎機可根據(jù)物料形體大小和性質(zhì)、破碎時的沖擊強度和破碎程度的需要合理配置各環(huán)的錘片形狀和厚度,以滿足不同的使用要求。例如:可在環(huán)配置較厚少棱錘片以承擔(dān)沖擊較大的初碎,在以后各環(huán)可隨破碎物體質(zhì)量變小逐漸降低錘片的厚度,這樣既減少了錘片變形及磨損,又減少了偏心打擊,可達(dá)到破碎效果,提高破碎的有效性并降低機器空損耗。
反擊式破碎機鏈條脫落的原因
(1)材質(zhì)較軟。原鏈條由A3-30圓鋼制成,其質(zhì)地較軟,在長時間的沖擊下,磨損嚴(yán)重,極易斷裂。
(2)鏈環(huán)接口不牢,鏈環(huán)制作工藝粗糙,其接口處焊層極薄,在受沖擊后,多處出現(xiàn)開裂。
(3)鏈條過長。有些反擊破生產(chǎn)廠家為片面追求鏈幕的擋料效果,將鏈條垂到給料輥上,而工作時,輥上設(shè)定料層可達(dá)500mm,有時遇到較大料塊(800~1000mm)料層1300mm左右,此時過長的鏈條極易與物料攪?yán)p在一起,沿物料前進方向受力,終鏈環(huán)從薄弱處斷開脫落。
改進辦法
(1)更換全部鏈條,將原鏈條更換為從斗式提升機換下的舊鏈條,此環(huán)由45#鋼淬火制成,有一定的耐沖擊韌性及耐磨性,尺寸由原來的30鋼材改為40,從而增加了鏈條的自身強度。
(2)對焊接后鏈條進行350℃回火處理,消除焊后應(yīng)力,細(xì)化微觀組織,使鏈環(huán)應(yīng)力分布均勻,無明顯弱點。
(3)縮短鏈條長度。根據(jù)給料輥料層厚度及錘頭反擊角的實際測定,將懸掛高度縮短700mm,以減輕物料對鏈條的夾持,避免鏈條被扯斷。
(4)將鏈條底部兩兩相連,互相牽制,這樣當(dāng)其中一根斷開后,則由另一根連在機架上,不能進人破碎腔內(nèi),避免事故發(fā)生。
經(jīng)以上幾點改造,反擊破碎機運轉(zhuǎn)率直線上升,再沒有出現(xiàn)斷鏈現(xiàn)象,有力地保證了生產(chǎn)任務(wù)的完成。
某公司安裝1臺2PF1010雙轉(zhuǎn)子反擊式破碎機,后來發(fā)現(xiàn)雙轉(zhuǎn)子出現(xiàn)振動,經(jīng)靜平衡配重處理,振動未見好轉(zhuǎn)。后經(jīng)打開轉(zhuǎn)子兩側(cè)密封蓋發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子空腔內(nèi)積滿細(xì)粉,經(jīng)清理后振動加劇,遂拆除送協(xié)作單位作平衡試驗,安裝后振動消除,但隨之軸承(皮帶輪側(cè))溫度逐漸升高,清洗換油后,使用10d左右,軸承溫度再次升高(達(dá)105℃),并伴有異音,后經(jīng)清洗發(fā)現(xiàn),軸承外圈已呈波浪形曲面,不得不拆除更換。
2次更換軸承后,又重復(fù)出現(xiàn)上述情況,于是我們懷疑配重可能偏向一端,配重時轉(zhuǎn)速過低(500r/min),反擊破在實際轉(zhuǎn)速為880r/min時,不能達(dá)到每個端面皆平衡(轉(zhuǎn)子長1m),造成一端平衡,一端不平衡,形成軸向擺竄,造成軸承不規(guī)則運動,致使軸承失效損壞。后經(jīng)打開密封端蓋發(fā)現(xiàn),配重鐵的確在一端,并達(dá)20kg,經(jīng)清除后重新分布,使用1個月后,也未見上述情況出現(xiàn),運轉(zhuǎn)正常。
反擊破生產(chǎn)廠家:http://www.hxzg.com/f
反擊破碎機:http://www.hxzg.com/fanjipo.html
反擊破:http://www.pypsj.com/pypro/pro74.htm
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